汙水處理時氨氮和COD很低,總氮很高,是什麽原因(yīn)?
來源:久久国产av環保 發布(bù)時間:2022-08-11
其實,氨氮達標(biāo),TN降不去的(de)問題並不複(fù)雜,有時(shí)候調整一下參數就達標了。
一、缺少碳源
在硝(xiāo)化反硝化過程中,去除TN要求的CN比理論為(wéi)2.86,但是實際運行中因回流攜帶的DO的原因,CN(COD:TN)比(bǐ)一般控製在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友(yǒu)TN不達標的*多的原因之一!
解決辦法:
按CN比4~6,投加碳源,並根據出水TN調整碳(tàn)源投加量!社區有碳源(yuán)計算的(de)軟件,如有需要的小夥伴可以計算一下!
二、內回流r太小
AO工藝的全稱是倒置硝化反硝化工藝,AO工(gōng)藝的脫氮(dàn)效率和(hé)內回流比成正(zhèng)比!根據脫氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因為R一般是固定的,而且控製比例較小,所以,控製比大的(de)內回流比r,越大脫氮效(xiào)率越高,有些汙水處理內(nèi)回流泵部分損壞或者選型太小(xiǎo),會(huì)導致脫氮效率低!
解決辦法:
提(tí)高內回流比r在200~400%(有的脫氮工藝是內外回流合並在一起的,內外回流(liú)比也要控製在這個範圍,這個範圍既(jì)保證了汙泥的回流,也保(bǎo)證了硝化液的回流(liú),保證反硝化(huà)的脫氮(dàn)效率)
三、反硝化池環境破壞
這種情(qíng)況的出現的標誌是,反(fǎn)硝化池DO大於0.5,破壞(huài)了缺氧(yǎng)環境(jìng),使兼性異養的反硝化菌優先利用(yòng)氧氣來進行異養代謝,而(ér)不(bú)是利用硝態氮,使硝態氮(dàn)無法脫除(chú),導(dǎo)致TN的整體升高,反硝化池缺氧環境破壞(huài),後麵往往帶來的可能(néng)是氨氮(dàn)的超標,原因是硝化(huà)細菌無法形(xíng)成優勢菌種,不過曝氣池足夠大,還是(shì)沒有(yǒu)問題的!
解決辦法:
1、內回流過大,導(dǎo)致攜(xié)帶DO過多的,調小內回流比或(huò)者(zhě)關小內回流處曝氣。
2、其他問題導致的DO高,例如進水與水麵相隔過高,導致跌落(luò)充氧,要減少高度差等。
四(sì)、反硝(xiāo)化反(fǎn)應時間不夠
在設計規範(fàn)中反硝化池的(de)水力停留時間(HRT)要求在2~10h,也就是*低的HRT要控製在2h以上,低於(yú)*低停留時間反硝化會進行的不徹底,這種情況的出現,主要是前期(qī)設計水量過小(xiǎo)導致的!
解(jiě)決辦法:
1、超出設計標準的進水量導致的(de)HRT縮短,可以考慮增加反(fǎn)硝化池的容積(jī),例如新建或者將一些過餘的建築改成反硝化池。
2、汙泥回流導致的(de)HRT縮(suō)短,在實際中(zhōng)水力停留時間的計算需要算(suàn)上汙泥回流的量,汙泥回(huí)流比越大反硝化的(de)HRT越(yuè)短,過(guò)大的汙泥回流會導致反硝化的HRT不足,這一點很少有人去考慮,其實汙泥回流(liú)並不需要控製很大,控製的越大,回流汙泥濃度(dù)越小,回流中水越多!這種情況可以適當(dāng)控(kòng)製汙泥(ní)回流比來解決。
五(wǔ)、脫氮(dàn)效率過高
在設計規範中脫氮效率一般在60~85%,問題中一級AO脫氮效率已經超過了90%,對於市政汙(wū)水來說已經很不錯了,但是在高氨氮的工藝廢水中,要(yào)求TN達到一級A,對(duì)一級(jí)AO工藝來說有點強人所難了。
解(jiě)決(jué)辦法:
采用二級(jí)或者多級AO的工藝來解決(jué)。
六、含n雜環有機氮
有些含氮有機物,普通的生化無法破環,導致無法脫除,這種(zhǒng)情況比較少見,主要是某(mǒu)一類廢水上,這種(zhǒng)情況下主要是工藝選型(xíng)問題,沒有考慮有機氮氨化(有機氮轉化成氨氮)的過程(chéng)。
解決辦法:
1、增加水(shuǐ)解酸化的預(yù)處理。
2、水解酸(suān)化無法破環的,增加高級氧化預處理。