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來源:久久国产av環(huán)保 發布時間:2020-11-27
一般A2/O工藝流程當脫氮效果好時,則除磷效果(guǒ)較差,反之亦然,很難同時獲(huò)得好的脫氮除磷的效果,所以特對A2/O工藝(yì)提出(chū)改進措施,以(yǐ)提高該工藝(yì)的整體處理效果。
1.在設(shè)計和運行中,保證汙泥回流比為(60~100)%
一般回流到厭氧(yǎng)段的汙泥回流比為(10~20)%,其(qí)餘的則回流到缺氧段。這樣就減(jiǎn)少了進入(rù)到厭氧段的硝酸鹽和(hé)溶解氧量,*大(dà)限(xiàn)度地(dì)維持了其厭氧環境,同時又保證了所需的汙泥濃度。
2.原汙水應能同時進(jìn)入到厭氧段和缺氧段(duàn)
根據脫氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通(tōng)過閘(zhá)門調節其進入厭(yàn)氧段和缺氧段的汙水流量。有關研究表明(míng),如要獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入缺(quē)氧段來設計。
3.回流汙泥的提升用潛汙泵代替(tì)螺旋泵
同時回流汙泥和汙水進入厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流,以減少複氧(yǎng)。
4.厭氧段和缺氧段水(shuǐ)下攪拌器的功(gōng)率一般按(àn)3~5W/m3來設計
過(guò)大則會在池內產生(shēng)渦流,導致混合液(yè)溶(róng)解氧升高,影響脫氮除磷效果;但攪拌功率過小則混合(hé)液中的汙泥可能沉積下來。
5.取消消化池,將剩餘汙泥直接經濃縮壓(yā)濾成(chéng)泥餅後作肥(féi)料使用
這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶(róng)出(chū),影響磷的(de)去(qù)除(chú)效果。
6.A2/O工藝的汙泥齡(líng)取值應兼顧脫氮除磷(lín)二方麵的要求
一般汙泥齡(líng)為15~20d為(wéi)宜。
7.混(hún)合液回流比的取值應兼顧A2/O工藝脫氮率要求較高和降低運行(háng)費用二個方麵
一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池和好(hǎo)氧池設計成同心圓式,外圓為環形好氧池,采用轉刷曝氣推(tuī)流;同心(xīn)圓的中間是圓(yuán)形缺氧反硝(xiāo)化池,用潛水攪拌器攪拌推流。從厭(yàn)氧段出來的混合液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液則通過隔牆上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量(liàng)由(yóu)控製旋轉門的開啟度來調節,使回流混合液不需用泵提升,大大節約了(le)能耗,又(yòu)保證(zhèng)了較高的脫(tuō)氮率。我國(guó)昆明第二汙水廠就(jiù)是采用該種結構,效果良好。
8.A2/O工藝設計中,要取得較好的處(chù)理效果和比較(jiào)靈(líng)活的運行條件(jiàn)
一般采用設計參數:厭氧段汙泥(ní)負荷率(lǜ)>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好氧(yǎng)段汙泥負荷率(lǜ)<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三段水力停留時間適宜的(de)比例為厭氧∶缺氧(yǎng)∶好氧=1∶1∶(3~4)
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